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600吨植物蛋白污水处理工程方案

项目概述1、项目名称  四川华冠食品有限公司600m³/d(吨水/天)污水处理工程2、工程规模  新增废水处理规模:600m3/d2.1.1原废水水量  根据业主要求,本工程设计废水量为600m3/d,为核桃植物蛋白饮料生产加工废水。2.1.2原废水水质  根据企业提供的资料,本项目废水主要为浸泡废水、设备清洗废水、洗罐废水、少量酸洗碱洗废水、杀菌时产生的废水、冷却水及员工生活用水。  本项目废水包括工艺加工废水、设备地面冲洗废水和生活污废水,主要为CODcr、SS、BOD5等。  根据业主提供的资料,其原废水综合进水水质如下表。序号污染物名称单位数值1CODcrmg/l8000~100002BOD5mg/l3500~45003SSmg/l400~8004PH——7~9.5 2.2处理效果与排放要求  本项目出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的二级排放标准。参见下表。序号污染物名称单   位数   值1CODcrmg/l≤1002氨氮mg/l≤25(30)3BOD5mg/l≤304SSmg/l≤305总磷mg/l≤36PH——6~9 2.3工艺处理构筑物去除率要求序号进      水出      水总去除率要求污染物名称数值污染物名称数值1CODcr≤10000mg/lCODcr≤100mg/l>99%2BOD5≤4500mg/lBOD5≤30mg/l>99.8%3SS≤800mg/lSS≤10mg/l>98.7%   从上表分析可以看出,本项目进水水质污染物浓度高,废水排放水质要求高,属于高浓度有机废水。第三章废水处理工艺3.1.1现有污水处理设施工艺流程 3.1.3现有污水处理设施主要存在的问题及解决方案序号项  目存  在  问  题解  决  方  案1建设用地根据业主提供的资料,本项目现有污水处理系统处理规模约600m³/d,拟建新增污水处理规模600m³/d,新增用地尺寸为30m×10m,计300m3,新增用地规模较小。本项目为高浓度有机废水,生化性较好,根据计算,新增用地面积仅能满足生化部分的占地要求,且平面布局紧凑,因此格栅、事故池、调节池、污泥池、脱水机房需考虑利用现有污水处理设施,待新增600m³/d污水处理系统运行稳定后,再合理考虑现有污水处理系统的优化改造。2格栅集水井现有格栅集水井为普通潜水排污泵,新增600m³/d废水处理规模后提升泵不能满足运行要求。为保证工艺运行可靠性,水泵将更换为通过力强的潜水螺旋离心提升泵,通过颗粒<35mm,以防止机组堵塞。为节约能耗,考虑整体全部1200m³/d的废水提升能力,需新增潜水螺旋离心提升泵2台,考虑高峰流量时的变化系数,流量为70m³/h,功率4kw,1用1备,现有提升泵作为低峰流量时的备用泵使用。3气浮池气浮池为钢混结构,根据构筑物尺寸测算,最大瞬时处理能力约800m³/d,新增600m³/d处理规模后,不能满足运行要求。由于现有气浮池为钢混结构,构筑物尺寸精度低,刮渣效率低,如新增1套600m³/d气浮池,将形成2套气浮系统并联运行,运行管理复杂,运费费用高。为方便运行管理,节约运行能耗,现有气浮池停用,新增1套高精度一体化气浮设备,考虑高峰流量时的变化系数,最大设计处理规模为1500m³/d。4事故池与调节池现有事故池有效容积约180m³;现有调节池有效容积约200m³;在新增600m³/d处理规模后,调节池总停留时间约4h(有效容积除以单位流量),很难满足废水的生产调节量。由于本项目新增建设用地面积较小,调节池近期无法扩容,因此在事故池与调节池之间设置带启闭功能的连通管,在生产废水排放高峰流量时,将事故池临时借用为调节池,在有事故废水排放时,车间生产必然受影响,一般为低峰排放流量,此时将连通管关闭。将新增潜水螺旋离心提升泵2台,流量为25m³/h,1.5KW,通过颗粒<25mm,1用1备。5污泥池及污泥脱水机房新增600m³/d处理规模后,排放的污泥量将增加。污泥池及污泥脱水机均不能满足运行要求,现有污水处理设施为带式压滤机,带式压滤机运行环境差,带宽<1.5米的带式压滤机滤布纠偏系统运行不稳定,会影响脱泥效果和脱泥量。由于本项目新增建设用地面积较小,很难扩建污泥池和脱水机房,鉴于大部分排放悬浮物来自气浮池,污泥量较大,如再新增压滤机,压滤机房内很难布设,且2台压滤机运行管理负责,运行费用高,因此,将现有带式压滤机更换为运行更为先进可靠,运行环境干净卫生,运行费用更为低廉的全自动板框压滤机,设备数量1台,配套全自动加药系统。6厌氧+反硝化池+硝化池+二沉池系统现有系统中,UASB厌氧池有效容积约400m³,反硝化池有效容积约200m³,硝化池有效容积约400m³,二沉池表面积约36m2,在新增600m³/d处理量后,现有生化处理系统已不能满足处理规模要求。 A厌氧部分虽然植物蛋白废水可生化的有机物生化性较好,但是分解速率较慢,一般需要对废水进行预酸化,现有工艺废水经预处理后直接进入UASB厌氧系统,造成UASB基本处于厌氧反应周期的前段,沦为水解酸化池,因此去除效率低。本项目废水进水浓度高,但生化性好,新增600m³/d厌氧处理系统设置为“预酸化+厌氧”的综合反应系统,首先通过预酸化系统,将难分解的大分子有机物降解为易生化降解的小分子有机物,提高厌氧系统的去除效率,减轻后续好氧系统的运行负荷。由于UASB系统占地面积大,抗冲击能力较差,考虑占地面积、运行可靠性等综合因素,新增600m³/d厌氧处理系统将采用更为高效的IC厌氧反应器。B反硝化+硝化+二沉池现有好氧处理系统为A/O式接触氧化池,由于现有厌氧系统的去除率较低,因此好氧系统的运行负荷较大,废水很难达到排放要求。由于本项目新增建设用地面积较小,为满足新增600m³/d好氧处理系统的运行效率和稳定性,需采用更为高效的接触氧化MBR反应池,BMR池最大的优势是运行负荷高、抗冲击能力强、系统没有二沉池,节约占地面积。 3.2新增系统工艺流程3.2.1新增系统工艺流程图 3.2.2新增系统工艺去除率分析表新增系统工艺去除率分析表:处理单元处理效率CODcr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)格栅、气浮、调节池进水100004500800出水60003000150去除率>40%>30%>80% 预酸化+IC 进水60003000150出水1500900100去除率>75%>70%>30%接触氧化MBR反应池进水1500900100出水70255去除率>95%>98%>95%最终出水70255排放标准1003030
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果脯制品加工场污水处理

一、工程简介  本方案主要是针对果脯制品加工场污水处理。日排水量约为120吨,原水水质:COD约为8000mg/L,BOD约为2400mg/L;排放标准为国家二级排放标准:出水COD不大于100mg/L,BOD不大于30mg/L。二、处理工艺  由于原水COB和BOD含量非常高,为了使出水能达到排放标准,建议选用气浮+两级A2/O处理工艺。气浮机将原水COD和BOD降低20%,一级A2/O将原水COD和BOB预降解85%,二级A2/O将COD和BOD值再降低90%左右,这完全能满足二级排放标准。详细工艺流程见后附图。三、处理工艺详解  1、调节池:主要降低原水的冲击负荷,使原水能平缓的进入下一道工序调节水质水量。  2、气浮机:主要去除原水中的SS及COD,BOD.SS去除率达到95%,COD和BOD去除率达到20%。  3、一级厌氧池、一级缺氧池:主要对原水进行水解酸化处理,降低COD和BOD值;  4、一级生化池:内配有活性污泥、填料和曝气头。主要对经过一级厌氧和缺氧处理后的原水进行生化处理,经过该工序后原水COD和BOD值能降低85%左右;N、P含量能降解率约80%;  5、二级厌氧池和缺氧池:主要对经过预处理的污水再一次进行水解酸化处理,为二次降低COD和BOD值做准备;  6、二级生化池:内配有生命力极强的活性污泥、填料和微曝气头。主要对经过二级厌氧和缺氧处理后的原水进行生化处理,经过该工序后原水COD和BOD能降低90%左右;N、P含量能降解率约80%;  7、二沉池:内配有填料,主要对进过两级生化处理的污水进行泥水分离,降低污水的悬浮物浓度即SS值;  8、消毒池/清水池:主要是收集从二沉池出来的清水,经过消毒处理后可以直接排放到水体内或作为绿化用水。  污泥浓缩池:主要对气浮机和二沉池内沉积的污泥在重力作用下进行泥水分离,降低污泥内的含水量,浓缩后的污泥可以做绿化肥料和堆肥处理。